“小张,你看那道焊缝有两处‘夹渣’,根本无法保证焊接强度,这可不行,必须重新加工!”在神火股份泉店矿铆焊车间,副队长郭强正在与一名职工交流着焊接中的问题。
“加工件到井下使用,事关矿井安全,我们宁愿多辛苦点儿,也得保证加工质量。”对待矿井的自主加工件,郭强总是格外较真儿。今年31岁的郭强参加工作已有10年,刚开始学习焊接技术时,他完全是个门外汉,但他那时便树立了坚决干好焊接工作的决心。
他利用工作间隙,找来废旧钢材练习各种焊接方法。炎炎烈日下,他身穿被汗水浸湿的工作服,焊接产生的气体呛得他喘不过气来,却仍不休息。因钻研焊接技术,郭强经常错过回家的班车、忘记吃饭。还有一次,焊接的火星把他的裤子烧了一个洞,他都没发现。聊到郭强当时苦练技术的痴迷,大家有说不完的故事。
经过无数次的练习,郭强的焊接技术得到了大家的认可。在平焊、立焊、仰焊等焊接工艺得心应手后,他又攻克了困扰大家多年的管道6G双道排焊盖面这样的复杂焊接工艺,成了矿井小有名气的焊接能手。
2018年,郭强开始负责全矿的焊接件加工工作。2019年,矿井急需一批分风器,但受当时市场影响,分风器不但价格暴涨,还没有现货,综机车间决定自行试验加工分风器。这个艰巨的任务落到了郭强和他的班组身上。
加工分风器,下料最关键。为保证风阻和气密性符合要求,分风器各部位必须在三维空间呈现良好的流线造型。为此,郭强一次次验算数据,再一遍遍画好剖面图,使用青稞纸做成模型,通过数十次努力,最终用16块不同形状钢板拼接出了符合标准的分风器。分风器试制成功后,经车间测试,各项指标均达到使用要求,而费用只有市场价的1/5。
在技术上不懈追求的同时,郭强还结合班组实际,积极开展科技创新,并取得了很好的成绩。为提升矿井卡缆防护罩加工效率和加工精度,他利用班组中现有的等离子切割机和废旧电机等设备,自主设计加工完成了一套自动切管机,效率比原来翻了一番。
近年来,综机车间自主创造并推广使用的管路自动切割机、液压锚杆钻机试验装置、液压支架侧护板调向装置等10余项“五小创新”,每年为矿井节约资金60余万元。
(据河南工人日报消息 文/图河南工人日报记者 王铮 通讯员 焦擎涛)
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