云南白药牙膏系列产品,销量从2005年的8000万元到2017年的55余亿元,演绎了营销奇迹,产品的疗效、品质、口碑也不断得到验证。
云南白药集团健康产品事业部制造中心牙膏自包线B线线长杨鑫,就是创造云南白药牙膏系列产品的众多员工之一。工作中的杨鑫以勤劳、肯干、会干成为同事的好伙伴,领导的好下属,公司的好员工。
肯动脑,擅动手,巧解难题
杨鑫带班的云南白药牙膏自包线是德国产的EIWK牙膏灌装生产线,自动化程度高,无论是设计外观、操作界面,还是生产效率、设备稳定性都比以前的生产线先进得多。德国工程技术人员现场安装和调试时,曾骄傲地称之为无懈可击的设备。
然而EIWK却被杨鑫称作“依维柯”,这中间有着这样一个故事。杨鑫从生产线安装调试就跟机学习,在带班操作有序生产了一段时间后发现,每当在生产45g牙膏时,设备就会出现下管异常,导致效率大幅下降的情况。杨鑫从调整设备参数、仔细检查设备运行,到审视包装材料,改进包材配件等多方面着手,但很长一段时间里都没有任何头绪。他把大家召集在一起,反复找原因。“我们找了那么多问题都没有找到原因,会不会设备本身就有缺陷啊!德国人也是人,也会犯错的!”果然,经过仔细研究分析设备和包装材料配合的关系,发现设备下管轮盘处设计时尺寸稍大了一点,工作时真空发生泄漏,导致下管异常。
为解决此问题,杨鑫结合实际生产,反复实验调整,一方面改变杯子尺寸,将杯心上半部分内径缩小;另一方面加大杯口圆弧度形角度,让牙膏在杯子中间变小。最终,在不影响灌装机上管压管的情况下,解决了灌装后牙膏成品在杯子中摇摆的问题,杜绝了质量隐患,也减轻了操作难度。
杨鑫敢于挑战权威,在困难面前决不轻言放弃,在他的带领下,“创新不断,破立常规”的信念在每一个工人心中逐渐树立起来,班组中形成了精益求精不断进取的共识。
由于制造中心近年来使用的成套设备多为进口的业内高端装备,所涉各种零件不计其数,但零件虽小,要求却高。为了尽快形成进口零件的国产化,杨鑫养成了一个习惯,就是每次将设备“驯服”之后,都准备迎接下一个更大的挑战——自行加工部分零件。他带领着自己技师工作室的成员默默完成转化工作,虽然每一次加工的难度都在加大,对团队成员也都是一种挑战,但在杨鑫的带领下,大家齐心协力,迎难而上,反复练习,把“简单的动作练到极致”。
师徒传承,优秀卓越
日常工作中,杨鑫将“传帮带”作为自己工作的重要内容,在企业后备人才培养方面做了大量工作,通过自身的表率示范作用,带动了一批新员工的成长。
在部门撮合下,杨鑫与两位员工结成师徒关系,在日常生产中,他自己加码,又多带了一名徒弟。目前,这三人因工作业绩突出已晋升为班组长,一人在集团装箱竞赛中获得了第一名。
“授人以鱼不如授人以渔。”秉承着精益求精,对匠心、精品的坚持和追求精神,杨鑫把自己多年的加工技艺传授给员工,只求大家都能更上一层楼。传承专业的技艺,保持专注的态度,一丝不苟且孜孜不倦,这就是工匠精神,也是追求极致的精神。
投我以木瓜,报之以琼琚
牙膏自包班每班6人,因为机械化程度高,人手有限,6人中不能有人请假。车间要求牙膏生产的质量控制点必须5分钟巡查一次,杨鑫班做到了1-2分钟一次。有人有怨言,杨鑫就一句话:“我班上就是这样要求!”他要求上机前必须检查说明书版号。有人问“有必要吗”?杨鑫就“唠唠叨叨”告诉他版号说明书细节差错可能会接到质量投诉,牙膏说明书等标识如果对不上型号可就是严重事故,受损的不仅仅是产品声誉,更会损害云南白药品牌形象。
每天的设备开机,停机调试,是杨鑫嗓门最大的时候,他要求开机前必须大声通知,必须做到收到回音才能开动机器设备,这样一个看似简单又有些繁琐的程序,有效降低了工伤安全事故发生的概率。
从2016年技能大师工作室成立至今,杨鑫已举办教育培训12次,包括工匠精神分享、设备效率提升、机加工技艺讲解、新工艺设备学习交流,等等。杨鑫言传身教,把自己丰富的经验传授给每一个人。
效率与效益齐头并进
210g大规格牙膏在生产过程中,由于牙膏灌装后加长型杯子运行过程中出现摇摆,导致热封时管尾受热不均匀,封尾不紧密,严重影响产量、质量。在杨鑫的带领下,通过技改成功解决了这一难题,使台班产量增加了近50%。之后,他们又对大箱机主推手臂进行改造,使大箱机更换规格效率提升了50%,故障率大大降低。维修好纸盒机早已损坏的开盒器,同样也增加了纸盒机的换型效率,降低了纸盒机的操作困难。杨鑫所在的牙膏自包线生产效率较上年又提升了12%,折合经济效益过千万元。
(中国财贸轻纺烟草工会全国委员会供稿)
亿万职工的网上家园
关于我们 |版权声明 | 违法和不良信息举报电话:010-84151598 | 网络敲诈和有偿删帖举报电话:010-84151598
Copyright © 2008-2024 by www.workercn.cn. all rights reserved