【追梦·一线职工风采录】安明东的创效账本
本报记者 彭冰 柳姗姗 本报通讯员 车玉花
《工人日报》(2023年01月09日 06版)
赵春青 绘
“操作平稳率关乎生产安全、质量、消耗和废次品率,这些指标又直接关系到装置产量及创效能力,如何将它们优化到极致?”这是安明东每天都在思考的问题。
80后安明东是吉林石化染料厂苯酚车间主任,2020年初,面对企业提质增效压力,时任车间副主任的他,立下生产优化“军令状”。
2021年,安明东把“挑剔”的目光投向了苯酚装置的“双伴热”。苯酚常温下为固体,结晶点是40.8摄氏度,为防止结晶,即使在夏季,也保持“双伴热”蒸汽保温,导致蒸汽消耗较大。
“苯酚采出温度在60多摄氏度,夏季气温高,用一套伴热也不会结晶。如果停用一套伴热系统,一个夏天就可以节约蒸汽8000多吨,降低费用170多万元。”安明东算了这样一笔账。
当他提出“双伴热改单伴热”建议时,工友们又发现了一些操作难题,“好几百根伴热管线,具体停哪根,可不好找”“万一没改好,苯酚结晶堵管还要再通管,费力不讨好”……
安明东没有放弃。2021年4月,“双伴热”改“单伴热”施工提上日程。那段春寒料峭的日子里,安明东天天扎在装置区,楼上楼下来回跑,带领员工将二楼以下物料管线上附着的30根伴热管进行间隔关停。
小试牛刀后,效果不错,不仅生产正常,而且蒸汽用量每小时下降了0.5吨,大家都有了信心。紧接着,安明东开始组织对28根双伴热管进行间隔关停。第3轮调整时再次关停了52根双伴热管线。
整体改造完成后,蒸汽用量每小时减少2吨以上,一个夏天可节约蒸汽用量8640吨。