岗位员工奋勇攻关 打通企业升级之路
这里的58名技术骨干受到嘉奖
“技术攻关、创新创造,是提升工厂综合竞争力,推动企业不断走向强盛的动力源泉。”近日,吉林石化公司有机合成厂对58名技术骨干进行嘉奖,对他们在各项攻关活动中的突出表现予以充分肯定。这也进一步激发出全体员工奋勇攻关、再立新功的斗志。
据了解,该厂立足装置运行实际,持续推进生产瓶颈攻关、产品质量攻关、新产品研发攻关等,岗位员工踊跃参与,积极奉献智慧和力量,为企业高质量发展注入了源源不绝新动能。
“移植”J-2070
“这是我们公司自主研发的乙丙橡胶,主要用于汽车轮胎胎侧和内胎等领域,面对的都是国内顶级轮胎生产厂家。”在乙丙橡胶车间,望着一箱箱J-2070牌号产品,车间主任赵阳脑海中不禁浮现出“移植J-2070”的一幕幕。
以前,J-2070牌号一直出自乙丙橡胶A装置,去年因A装置要生产其他牌号产品,工厂决定将J-2070移至C装置生产。车间迅速成立攻关小组,连续一周利用下班时间琢磨分析J-2070牌号特性,对照A装置工艺参数和C装置工艺特点,详细分析各单元的控制难点,明确指标优化范围。攻关小组还总结出23项可能出现的问题,反复梳理,逐一提出解决方案。
连续5天,攻关小组成员盯守在现场,一道道操作调整命令接力下达。渐渐地,各项技术指标均控制在了±1范围以内,运行负荷由计划排产的2.5吨/小时,提高到2.7吨/小时,产品质量也完全达到了A装置原有水平。
“J-2070的成功‘移植’,为A、C装置分别高负荷生产不同创效产品奠定了坚实基础。”赵阳告诉记者,目前,乙丙橡胶产品日产量、装置平稳率、能物耗等多项指标创历史最好水平。
首次“低温”开车
“乙烯装置冬天开车?这可从来没有过啊!” 刚刚过去的这个冬季,在乙烯动力联合车间,中部乙烯装置的重新开车,可谓是员工们最关注的一场硬仗。
这次开车是该装置历史上首次冬季低温冷态开车。 其中,急冷水系统是装置热平衡、水平衡的关键系统,取热用户较多,操作条件苛刻,特别是室外低温,导致循环水温度甚至达不到20摄氏度的最低开车条件。
“怎么办?这块硬骨头要是啃不下来,装置就无法开车!” 车间副主任周磊牵头成立攻关小组,以急冷水各用户14个换热器出口温度为基础数据,冒着低温连续测温96次。测温时,周磊的目光聚焦在一台急冷油换热器上,“可以通过降低急冷油温度来提高急冷水的温度”。
周磊开始对油水系统热平衡进行反复取值计算,反复推演,最后得出结论:提高急冷油与急冷水的热交换能力,通过精密的调整和控制,可以有效提高急冷水温度!经过攻关组讨论和工厂研究,这一方案可行。
最终,这个方法使急冷水温度提高了3.5摄氏度,达到了装置开车要求,全系统一次开车成功,所有产品均合格产出,开创了装置冬季开车的历史先河。
橡胶基地人心齐
“V-606搅拌桨出现故障!” 不久前的一个夜晚,丁苯橡胶车间副主任潘文华接到当班值班长的紧急电话,他火速赶往现场。“幸好这次发现及时,搅拌桨在故障初期。”抵达现场后,潘文华立即组织班组人员用铁棒辅助搅拌,把物料从罐内一边加水一边冲了出来。
这是丁苯橡胶车间质量整顿提升攻关的一个缩影。为让丁苯橡胶产品质量“更上一层楼”,这个车间发动全体员工开展质量攻关竞赛,车间党支部为此专门成立攻关小组,组员每天轮流盯守在现场,以便第一时间发现和处理问题。
车间主任杜军告诉记者,自质量攻关竞赛开展以来,大家先后自查整改问题100余个,使落地胶基本消除,湿斑胶、杂质胶、金属胶数量同比下降20%。
据了解,吉林石化有机合成厂还将新产品攻关列为党建项目,由骨干党员组成攻关团队,去年生产的J-0010、X-0150等13个牌号乙丙橡胶超6万吨,产品日产量、装置平稳率、能物耗等多项指标创历史最好水平。