“推动创新项目落地见效,不断完善创新管理制度,激发一线技能人员创新活力是我们的目标”
全员参与创新的F后围一班
10月16日,陕汽控股车身厂装焊二车间一片繁忙景象。F后围一班居车间中央,紧凑的作业场地焊花四溅,班长李小明和技工们三五一组,大家手持电阻焊焊枪,按照工序井井有条焊接装配驾驶室后围总成。
生产线末端,技工关刚刚操作手拉电葫芦轨道系统,把加工好的后围总成稳稳吊放在放置区。“一件后围总成重50余公斤,以前下线时要两个人抬,自从我们发明出手拉电动葫芦轨道系统,大家不仅省了很多力气,也提高了生产效率。”关刚刚自豪地说。
降低劳动强度
今年3月,善于琢磨的李小明在生产现场发现,一旦吊运后围总成的机械臂出故障,就存在等待维修浪费时间、靠人力抬增加劳动强度等问题。于是,他向厂里申报制作一个后围上件吊具。随后,他在班后会上号召大家开动脑筋,自己动手制作一套手拉电动葫芦轨道系统。
有着10余年焊接装配经验的关刚刚自告奋勇:“我来画图纸,搞焊接。”李嘉辉也站了出来:“我负责找边角料,锯钢管。”
在李小明的带领下,他们利用下班时间动手制作,在车间一熬就是大半夜。经过一个多月的反复打磨试验,手拉电动葫芦轨道系统制作成功。这一发明带动了单班次产量由130辆提高到150辆,单班次减少搬运10000余公斤。
F后围一班是车身厂的骨干班组。10名青年工人都是多面手,他们有朝气,善思考,团结一心干劲足。其中有4名全能工,都能独立干好12个工位的活,这就为班组随时随地解决生产中的难点堵点提供了创新的基础。
提高生产效率
一次,厂里急需赶制一批配件,而现有的装配流程影响生产效率。时间不等人,经过深思熟虑后,李小明决定开发制作一个工装按钮操作台。
F后围一班有说干就干的作风。李小明把想法给成员一说,大家立即行动起来,你一个好方法、我一个好建议,有的量尺寸下料,有的精心接焊……个个都是把好手。
三个下午的工作间隙没有白费,工装按钮操作台严丝合缝安装在了产线上,运转正常。这项创新将原来专门操作按钮的工人解放出来,他腾出手来直接在工装上安装零件,然后随手操作按钮,快速把零件夹紧到位开始生产,促使班组单班日产后围总成比原来增加30余件。
“围绕降低劳动强度、提升生产效率,全员参与创新的热情很高,班组一年创下改善成果30多个。”李小明说。
提升产品质量
效率提升了,质量紧跟上。F后围一班在推进防错工具应用助力产品质量提升下硬功夫。
针对F后围生产线兼容生产HX产品的混线生产模式,班组拧成一股绳,一丝不苟识别错、漏装质量问题产生的工序。增加纠错装置,利用声、光等感官提示,达到防错、防漏滴水不漏的目标。近年来,他们推行质量防错项目9项,将班组产品的精品率由80%提升到98%以上。
在保质量提节拍的同时,确保新产品准时交付。随着陕汽控股高端重卡HD(X6000)产品订单的飙升,产品质量的稳定性及按序按需产出面临巨大考验,班组通过定人定岗、班后钻研、专项攻关,使面临的问题一一形成闭环得到解决,保证高质量交付。
F后围一班先后荣获“全国机械工业优秀质量信得过班组”“全国机械冶金建材行业创新百强班组”、陕西省“梦桃式”班组称号。今年又荣获“陕西省工人先锋号”荣誉称号。
“推动创新项目落地见效,不断完善创新管理制度,激发一线技能人员创新活力是我们的目标。今年将继续通过劳动竞赛、技能比武、行业技术攻关、项目实践等措施,打造懂技术会创新的技能工人队伍。”车身厂厂长张凯鹏说。