进口设备康复记
隆冬时节,北国江城的室外一片冰天雪地,吉林石化炼油厂催化裂化车间生产装置区内机器轰鸣。来自吉化建修公司的装配钳工韩猛站在一台设备前,用测振仪来回比划着。“滴滴”一声后,测振仪显示:每秒11毫米,超过设备振动警戒值!
让测振仪“报警”的这个进口设备,是主风机组油站汽轮油泵,看似不起眼,却是为整套机组供应润滑油的核心设备,内部构造较为精密。近期,该油泵的轴承箱部位振动超限,给整套机组的安全运行带来挑战,韩猛受命“出征”,要尽快将此油泵修好。
虽然只有技校学历,但韩猛凭借刻苦钻研、勇于担当的工作态度,一步步从学徒工成长为高级技师、技术大咖。围着眼前这台故障油泵,韩猛一连忙了两天,可轴承箱部位的振动值仍然超标。看着测振仪,他眉头紧锁:“油泵是机组的心脏,决不能让它撂挑子!”
与此同时,炼油厂从设备厂家售后部门请来了两名工程师,但他们对油泵进行故障排查后同样一无所获,于是建议将油泵整体拆卸下来,送到专业监测机构做更详细的“体检”。此话一出,在场众人的心一下子沉到谷底——油泵修不好,催化裂化装置就无法正常运行,如果将设备运到外省维修,一来一回最快也要一星期,由此产生的损失少说得几百万元。
韩猛心里憋着一股劲,经反复分析摸索,他觉得毛病还是出在轴承箱上,想再试试能否“原地”维修,让故障油泵“足不出户”被治愈。
韩猛跟炼油厂领导争取到了两天时间。为更加细致直观地了解设备内部构造,他找来设备的原厂图纸,可上面清一色英文,还都是艰深晦涩的专业术语。韩猛一头扎进资料室,一边翻英汉词典,对照图纸上的生僻单词逐个查找翻译,一边上网查阅参考资料,在图纸上进行标注。
通过大量查阅和细致分析,再结合现场测量数据反复核对,韩猛确认问题正是出在轴承箱上——轴承箱与轴承外圈存在0.03毫米间隙,由于贴合不紧密导致轴承运转时产生振动。
为节约检修时间,韩猛建议对原有轴承箱进行技改,加工一个内套镶嵌至轴承箱内孔里,并对内套进行精细加工,保证内套内径与轴承外圈精准匹配。
按照韩猛的思路,一切紧锣密鼓地进行。最终,油泵运行状态重回平稳,各项运转参数恢复正常。