专攻难题的技术组长
3年前,李堆从西南石油大学毕业,从天府之国的成都来到黄沙弥漫的戈壁,成为西北油田采油二厂油气处理部的一名新员工。
此后,他先后担任轻烃站见习员、轻烃站班长助理、技术组技术员、技术组副组长,2023年底成为技术组长。因破解生产难题见长,他被大家誉为“难题克星”。
油气处理部承担着西北油田85%以上交油任务,是油田公司原油处理规模最大、介质物性最复杂、管理难度最大的油气处理单位。在这里,大学主修油气储运工程的李堆找到一个施展才华的舞台。
李堆一身浓浓的书生味,内向,不擅与人交流,解决工艺设备的“疑难杂症”,提高装置安全高效运行能力是他最大的爱好。
现场设备繁多,管线密如蛛网,与书本上的知识差距很大。他跟着经验丰富的老师傅爬管线、查流程、看设备。他“泡”在现场,观察装置和设备结构,熟悉每一台设备、每一条管线、每一项技术指标,熟练掌握每一项操作技能。繁纷复杂的工艺流程和设备,他由陌生变熟稔。3年多的时间,他记了6本笔记。
酸化油是单井在酸化压裂初期的反排液,具有高度乳化的特点,是最难处理的原油,也是困扰联合站生产的重点难题。对酸化油处理工艺进行优化,提高酸油处理效率,成为技术组攻关的重点。
今年开年,二号联合站酸油处理遇到瓶颈。酸油热化学处理效率与离心工艺效率不匹配,导致碟片离心处理来液含水高,超过离心设备稳定运行限度。
李堆带领全组人员,从酸油物性差异入手,连续三天昼夜奋战,对不同油品逐一进行破乳及含渣测定,通过抽丝剥茧,最终揪出“元凶”:S61、西南环保等落地油影响最大。
他们决定优化工艺,将620卸油点进行改进,剥离出这些极难处理油,直接进入卧螺离心机将乳化渣相脱出,首次创新对高低品质酸油进行种类划分,并分类处理。
在酸化油处理药剂方面,他们开展影响性评价实验。对罐底高含渣酸油特效药筛选,开展药剂筛选实验50余次,筛选出专用药剂275、808两种,提高酸油处理系统效率40%,从而解决了酸化油处理难题。
为了优化一个参数,李堆盯在现场,一天工作十几个小时,直到累得眼睛发酸发痛睁不开才肯罢休。眼底的红血丝,长了又长。
截至4月30日,油气处理部累计完成交油93.47万吨,达到任务进度指标,其中完成酸油交油9000吨,顺利降低酸油库存;完成轻烃液化气副产品外销2.9万吨,超任务进度8000吨。