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徐洪生,在铁法能源公司晓南矿选煤厂洗煤队已经工作了20多个年头。他善于观察、勤于动脑,凭借在选煤厂的工作经验,对洗煤工作的生产流程了如指掌,多次提出有价值的合理化建议,对全厂安全和生产建设等工作,起到了助推器的作用,被大伙称为“点子王”。
今年3月份,选煤厂重介三楼水洗筛子经常出现螺栓松动、振动弹簧损坏、筛箱变形等故障,直接影响正常洗煤。徐洪生为了弄清故障的原因,他白天和检修人员一起检修设备,查看设备的损坏状况,掌握设备损坏的第一手资料。二班、夜班洗煤时,他和现场作业人员一起操作,查看设备的运转情况,弄清出现故障的原因。通过观察,他发现水洗筛子运转过程中,上煤量小的时候,运转比较正常,可是当上煤量增大的时候,整个水洗筛子就会出现振幅不均,晃动比较厉害的现象,导致设备故障。原因找到后,凭借多年的工作经验,他果断提出在水洗筛子上,加设两道平行钢索加固筛箱的方法,通过几天的试验运行,在上煤量变化的情况下,振动筛子振幅终于保持了均匀状态,两道平行钢索加固筛箱,真的起到了很好的作用。
徐洪生“点子王”的雅号并不是徒有虚名,他总是在关键时刻一显身手。进入4月份以来,由于井下采场的变化,矸石量加大,洗煤时消耗的洗煤介质数量由每天的2800多公斤猛增到4500公斤,造成全厂材料费攀升。在全矿节支降耗的关键时期,他看在眼里,急在心上。为降低生产成本,他主动向厂领导请缨,着手解决材料费居高不下的难题。
得到厂领导的同意后,徐洪生连续几天在洗煤作业现场观察,从原煤入洗到洗煤介质添加,从洗煤介质密度测量到磁选机工作效率,每一道生产工序他都不放过,努力查找问题的关键所在。最后发现,造成洗煤介质用量增大的原因是矸石量增加以后,原来的喷水量不能满足要求,只能将附在矸石上的洗煤介质少量冲刷下来,再经过磁选机回收,大部分洗煤介质都随着矸石落地废弃,这才造成了大量的介质浪费。
根据这种情况,他提出增加一套喷水装置,提高介质回收率的建议,得到厂领导的认可,并付诸实施。经过几个原班的实践证明,增加喷水量后,在不影响洗煤质量的同时,每个原班可减少介质消耗量近1700公斤,节省材料费2000余元。他的这个合理化建议实施后,每个月可为全厂减少材料费投入6万余元。为鼓励他以厂为家、爱岗敬业的精神,选煤厂领导对他进行嘉奖,同时大力号召全厂员工向他学习。
徐洪生不仅自己想点子,而且带动身边的员工一起提合理化建议。他说:“众人拾柴火焰高,现在全矿上下都抓煤质,我们选煤厂也要每个人都把潜力发挥出来,这样企业效益就能实现最大化!”
年初以来,徐洪生提合理化建议23条,其中有9条建议得以实施,他所带领的班组员工共计提合理化建议19条,为矿山可持续发展做出了突出的贡献。
(铁法能源公司 李铁彪 朱立娜)