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郑久强和创新工作室成员进行课题研究
生在唐山、长在唐钢的郑久强,亲身经历了唐钢从烟熏火炙的小炼铁、小炼钢到现代化的大高炉、大转炉的跨越式转变,从余热余气、废水废渣随时随地排放到全部循环利用,二次能源利用率达到70%,他既是参与者,又是受益者。
如今,走在“馒头掉在地上都可以捡起来吃”的花园式工厂,站在摆着花草绿植的炼钢炉台,坐在窗明几净、宽阔大气的现代化操作室,郑久强和他的工友们感到发自内心的自豪和幸福。他说:“我的每一个梦想都和企业紧紧联系在了一起,是企业的发展给我提供了更大的舞台。”
■再难啃的骨头他也能变成香饽饽
郑久强这个年已不惑的钢铁汉子,不仅善于打硬仗,还经常主动去啃最硬的“骨头”。
“双渣操作法”是近年来钢铁行业内推广的新型生产工艺,脱磷效率难以把握,渣中含铁珠等技术难题一个接着一个,但与常规冶炼工艺相比,造渣料消耗与钢铁料消耗大幅降低带来的“诱惑”深深吸引着郑久强。
郑久强要啃“骨头”了。但是这块“骨头”实在太硬。有人劝他:“弄不好还要影响生产节奏,风险太大,还是算了吧。”郑久强的倔脾气上来了,“骨头硬,我的牙更硬。”
2014年初,他便投入到攻关中。通过和国内先进企业对标,学习他们的先进经验,郑久强归纳了影响渣铁分离效果的种种因素,并逐一分析。但是,研究过程中,原材料条件限制、生产流程不匹配等问题像拦路虎一样摆在他面前。
前期造渣过程中,铁珠含量是影响钢铁料消耗的关键因素。为了准确掌握铁珠含量,郑久强根据取样结果,及时调整职工的冶炼操作模式。他的身影在转炉平台和主控室间穿梭,通过把握炉渣成分控制、温度控制、炉渣氧化镁含量等几个关键控制点,分析、汇总几千个数据。郑久强先后优化了十几个试验方案,通过创新工艺路径,加强工艺控制,最终形成了一套最佳控制方案,总结出了双渣冶炼前期的高效脱磷技术、快速倒渣技术、降低双渣倒渣过程中铁珠含量等先进技术。
这些技术均处于行业领先水平,有效解决了该项技术倒渣含铁量大的技术难题,使前期脱磷率达到了60%以上,使唐钢热轧部的双渣操作水平行业领先,年创效益1300万元。其中,“降低SGRS工艺倒渣中铁珠含量的方法”已被国家知识产权局受理为发明专利,该项目被评为河北省职工优秀技术创新成果,对行业大型转炉生产具有借鉴意义。当运用这种操作法成功冶炼出第一炉钢的时候,转炉平台上一片欢腾。看着优质的,红彤彤的钢水欢快地涌动,郑久强和工友们激动地拥抱在一起,几个月来的劳累一扫而光。
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