【追梦·一线职工风采录】敢为人先的改造能手
赵春青 绘
在工具制造行业,抛光工序用风机除尘是多年不变的工艺,但风机除尘过程中由于是用风来吸尘,细小颗粒的微尘还是会弥漫于空中,久而久之会对环境造成一定的污染。
如今,这一困扰行业多年的难题被一位善于创新的“行家里手”一举攻克,他就是威海工匠——山东文登威力工具集团有限公司夹钳车间主任于晓文。
在一次用水给砂轮磨削工件降温的过程中,于晓文突发奇想:能不能把水变成水雾,让尘粒与水结合,利用重力达到除尘效果呢?经过反复试验,水雾除尘效果明显,彻底实现抛光工序无粉尘,减少了噪音和高污染,配合链条自动排尘不但效果好,而且有效减轻职工的劳动强度。以夹钳车间为例,原来需16人完成的工序减少为只需6人,年节省人力成本100余万元。
自2004年进入威力工具以来,于晓文就秉持着一颗孜孜以求的匠心,在产品创新、设备改造中用心摸索,获得4项国家专利,为公司创造直接经济效益2000余万元。
于晓文对机械加工深有研究,他借鉴多工位数控加工中心原理,自行设计了水泵钳多工位组合机床,并优化加工工艺,把原铣面工序、钻中心孔工序、钻大孔工序、攻丝工序、倒角工序五道工序进行整合,原本5个人的工作,如今一个人就能完成,并且确保了加工质量精度,仅此一项每年可节省资金120万元。
水泵钳产品因为形状原因,在产品锻造方面经常出现缺材、裂缝等问题,并且因为形状不同造成用材浪费,削弱产品的市场竞争力。于晓文看在眼里,急在心里,那段时间,他和工友一起在现场操作实践,一干就是几个小时,终于摸索出一套合理的下料重量和锻造工艺,不仅节约用料5%,而且一次性质量合格率提升了3个百分点。
为辐射带动更多工友投入创新工作中,于晓文在车间组建创新工作室,带领大家一起搞创新。他建立一套完善的创新成果产生流程,为团队成员定制出技术创新项目从筹备到出炉的完整“路线图”。多年来,于晓文带徒30多人,其中1人获得山东省技术能手称号、1人获得威海首席技师称号,另外还有技师6人、高级工12人,为企业高质量发展提供了人才支撑。