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赵贵斌和他改制好的钻孔专机
“挠槽机、钻孔专机、清洗机……”在中航工业新航豫北公司,一说起这些设备,很多人都会谈到一个人,他就是豫北公司三分厂技改明星赵贵斌。
“赵贵斌是我们三分厂的技改专家,获得过中航工业集团公司劳动模范等荣誉称号。”“老赵没有固定的工作地点,哪里需要就往哪里去。”“老赵是个很低调的人,从不炫耀自己的功劳,也从不计较个人得失,他就是默默无闻工作,把不好用的设备进行改造,让操作者用起来更方便。”……谈到赵贵斌,工友们都能说出几个先进事例。
为了更好更真实地了解赵贵斌,笔者找到他工作的地方。“现在阀套批量生产,如果不改造设备,产量根本保证不了。”赵贵斌正忙着改制钻孔专机,见到笔者第一句话就是介绍自己改造的设备,紧接着就是忙着工作。
今年43岁的赵贵斌参加工作已有25年,长期工作在生产第一线,使他练就了坚实的基本功。设备创新改造一直是公司大力支持的一项工作,这种支持给加工经验丰富的赵贵斌提供了很大的创新改造空间。
在公司轻型车转向器生产过程中,关键零件阀套内槽的加工一直困扰着工厂。由于公司没有这项技术,只能把零件送到天津去加工,成本高,周期长,严重制约了工厂的发展。赵贵斌想工厂之所想,急工厂之所急,利用业余时间钻研和摸索该项技术。经过数不清的不眠之夜的钻研,他终于成功地设计出了国内领先水平的挠槽仿形机构,解决了生产中的瓶颈问题,每年可为工厂节约大量资金,并大大缩短了生产周期。
近年来,由于市场形势好,公司某产品阀套系列产量大幅增加,由原来每天不到500台增加到700台左右,但仍远远无法满足生产要求。再加上新产品的加工,对该项产品的产出造成极大的影响。这给生产带来了巨大的压力,技改势在必行。加工的最大瓶颈是钻孔工序,手动钻孔劳动强度大,时间长,而购买钻孔专机价格高,购进周期至少3个月,影响生产。厂里决定自制钻孔专机,周期为一个半月,而这个重担就落在了赵贵斌的身上。
就算是周末,赵贵斌也会来到生产一线,他说他放不下技改这份工作。十几年如一日,他的倾情付出赢得了同事的认可和领导的赞赏,而在赵贵斌的眼里,这些工作就像自己家里的事一样,再平常不过了。