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主动承担排故任务 攻克漏油难关
发动机试车过程中的漏油问题一直是困扰李志强班的“顽疾”。太行发动机上共有管路170根,每根管理有1-5个连接部位,均有可能发生漏油。李志强的徒弟温尚志说,师傅带领全组成员翻阅了近千份资料,制定出不同的排故方案,进行机理分析后再反复的做试验。
李志强班将管路分为310个漏油点,对经常出现漏油故障的点进行统计,最后对统计出的漏油频发的48个点进行重点剖析。根据多年的装配经验,总结出发动机管路漏油的三个主因:附件、导管原带缺陷;设计结构不合理;装配原因。对班组可控的由装配原因造成的漏油,从管路结构和装配关系入手,结合操作经验,总结规律,由技能专家对青年员工进行管路拧紧力矩及拧紧技巧的传授,规范员工的操作行为,提高全体员工的操作技能。
几个月来,通过对60个台次发动机漏油情况进行监控,零漏油台次已经达到了48个台次,较之前降低了120PPM.通过进一步原因分析和不断针对漏油排除方法的培训,最终将达到零漏油率的目标。中航工业黎明发动机有限责任公司董事长、党委书记杨森说,“李志强班是我们企业的动力铁军,近年来他们先后攻克了太行昆仑等航空发动机装配六大关键技术,实现工创新126项,任务交给他们 我们心里就有了底,完成就有保障。”
创建学习型班组 助推自主管理
李志强班以“打造航空企业金牌班组”为愿景,从2006年开始学习型班组的创建活动。成立了班组读书会,利用班组每日的“班后工作点评”时间,开展读书活动;在创建学习班组的基础上,班组的制度和机制也尝试着进行创新改革。积极推进班组自主管理体系化建设,设立班组十大员,明确班组管理责任推动管理。班组创新实施 “两班制”生产,将班组装配流程细化为288个基本装配单元,两班交接时以装配单元节点为界面进行交接,实施两班倒工作制,“两班制”在国内发动机装配行业首开先河,大幅度提高了生产效率。
在员工个人素养提升上,李志强班以提升操作技能为学习目的,采取专家讲学、现场辅导、实训比武、案例分析和传帮带等形式助推员工素养和能力提升。几年来,班组共培养出公司一级技术能手1名,二级技术能手2名,三级技术能手5名,技师以上员工16名,高级工以上人员的比例已经达到70%,能够在试车台进行总装排故操作的人员比例,由2008年的60%上升到现在90%以上。