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在刘奇的手里,一根2.5厘米粗细、24厘米长的铁棒就会变身为一个听诊器,一端贴着耳朵,一端对着运转的变速箱壳体,悉心听辨,就能准确听出机器的“病灶”所在;他还有一双神奇之手,挂挡、换挡,几个动作,就能感受出变速箱的操纵性能是否符合工艺要求,并准确判断问题所在……
在中国重汽集团大同齿轮有限公司,刘奇是一个传奇般的存在:他是中国重汽集团公司首席技师、全国技术能手,以他名字命名且由他领导的技能大师工作室,几年间完成创新成果56项,其中8项QC成果获全国一、二等奖,产生经济效益540万余元。
“刘奇是长、宽、高立体人才。长,是有一技之长;宽,是知识面宽;高,是综合素质高。”刘奇所在车间党支部书记王尚军这样评价刘奇。
“长”当仁不让的
创新领跑者
急活!标准严格,工期紧张!
按交货日期计算,一天至少要装十四五台。但按照日本专家提供的轴承间隙塞尺手工测量法,一天加班加点下来最多也就能装6台。
又遇到迫在眉睫的技术难题,又是一个创新的契机!
“让我想想办法。”每当此刻,刘奇总是气定神闲。这源于他对难题的清醒认识和对自己扎实功底的自信。
用手工测量法测量一台变速箱需要四个半小时,且受人为因素影响较大,测量精度仅在0.1mm—0.05mm,容易造成轴承烧坏,直接影响组装效率和质量。此次要颠覆的是日本专家提供的测量方法,刘奇能行吗?
7天后,刘奇拿出了新的测量方案——通过逆向思维变更测量位置,设计专用测量工具以及创新使用深度百分表代替塞尺测量,使轴承间隙测量时间降低到了20分钟/台,提高效率13.5倍,测量精度精确到0.01mm以内。
新测量方法不仅保证了交货时间,更保证了产品质量。刘奇大获成功!该测量法还获得2015年度全国机械工业QC成果一等奖。
5月24日上午,在总成装配部试车工位,机声隆隆中,47岁的刘奇手拿一根2.5厘米粗细、24厘米长的铁棒,像听诊器一样对着运转的变速箱壳体,准确地听出了噪音的位置,指出了问题所在和解决的办法。一会儿,他又通过挂挡、换挡,感受一台变速箱的操纵性能,最终判定该变速箱符合工艺要求,没有问题。
大家说,刘奇说没问题就是没问题,毋庸置疑!
这样的绝活,当然不是一朝一夕练就的。
在数不清的大小质量攻关中,刘奇积累了足够多的数据。“这些数据就是他的制胜法宝。”刘奇的同事毕雁军说。
2009年1月,用70个小时诊断出困扰重汽集团两年多的“HW14/18变速箱异响”的“病因”;
2010年2月,用7个小时解决变速箱出现齿轮异响难题,在日企面前维护了“中国制造”的形象;
攻关豪沃系列变速箱多个“牛皮癣”项目,实现了频次和索赔金额双降50%的目标;
2015年,刘奇发明了“HW系列变速箱开关综合检查仪”,填补了公司多年来开关不能检测的空白;
……
大齿公司是国内惟一能生产欧系、美系、日系变速箱产品的厂家,承担着中国重汽集团、东风汽车集团、北汽福田公司、宇通客车公司等国内大企业产品的十几个系列1000余个品种的装配任务。可以说,刘奇的创新成果提升了大齿在业内的美誉度,推进了中国变速箱的品质革命。
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